一、影響風冷式離心熱油泵組效率的幾個因素
風冷式離心熱油泵的效率是機械、容積和油力三種效率的乘積。泵組的效率為泵效率和電機效率的乘積。造成風冷式離心熱油泵組效率低的因素主要有以下幾個。
1.泵本身效率是最根本的影響。
2.風冷式離心熱油泵的運行工況低于泵的額定工況,泵效低,耗能高。
3.電機效率在運用中基本保持不變。因此選擇一臺高效率電機致關(guān)重要。
4.機械效率的影響主要與設(shè)計及制造質(zhì)量有關(guān)。泵選定后,后期管理影響較小。
5.油力損失包括油力摩擦和局部阻力損失。泵運行一定時間后,不可避免地造成葉輪及導(dǎo)葉等部件表面磨損,油力損失增大,油力效率降低。
6.泵的容積損失又稱泄漏損失,包括葉輪密封環(huán)、級間、軸向力平衡機構(gòu)三種泄漏損失。容積效率的高低不僅與設(shè)計制造有關(guān),更與后期管理有關(guān)。泵連續(xù)運行一定時間后,由于各部件之間摩擦,間隙增大,容積效率降低。
7.由于過濾缸堵塞、管線進氣等原因造成風冷式離心熱油泵抽空及空轉(zhuǎn)。
8.泵啟動前,員工不注重風冷式離心熱油泵啟動前的準備工作,暖泵、盤泵、灌注泵等基本操作規(guī)程執(zhí)行不徹底,經(jīng)常造成泵的氣蝕現(xiàn)象,引起泵噪聲大、振動大、泵效低。
二、降低能耗,提高泵組效率應(yīng)采取的措施
1.更換14臺低效風冷式離心熱油泵。更換時,選用了與實際運行工況參數(shù)相接近的風冷式離心熱油泵,保證了更換后的泵始終在高效狀態(tài)下運行。我們做了風冷式離心熱油泵更換前后效率對比實驗,實驗表明,更換低效、高耗后,可提高泵效10%左右。
2.變頻節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用。對設(shè)計參數(shù)大于實際運行工況的風冷式離心熱油泵,加裝變頻調(diào)速裝置后,始終運行在高效區(qū)。
3.在主要風冷式離心熱油泵上推廣應(yīng)用高效節(jié)能的永磁調(diào)速電機及雙功率電機等新型節(jié)能產(chǎn)品。
4.風冷式離心熱油泵的選擇。選用新泵時,應(yīng)選大廠家生產(chǎn)的泵,以保證風冷式離心熱油泵高效率。
5.風冷式離心熱油泵的維護。(1)要經(jīng)常對軸端密封進行檢查和調(diào)整,降低容積損失;(2)當風冷式離心熱油泵累計運行1萬h后,應(yīng)進行大修,恢復(fù)泵效;(3)在風冷式離心熱油泵上推廣應(yīng)用波紋管密封技術(shù),徹底消除外漏,提高容積效率。
6.定期清理過濾缸,檢查管線連接,保證風冷式離心熱油泵進液管路暢通。
7.嚴格按照風冷式離心熱油泵操作規(guī)程,啟泵前一要進行盤泵,打開進口閥門,關(guān)閉出口閥門,進行排氣放空,檢查泵的進口壓力是否符合要求。防止供液壓力低和流量不足而引起泵的氣蝕現(xiàn)象發(fā)生。
8.定期對風冷式離心熱油泵進行泵效檢測,對泵效低的泵組,要及時查找原因,采取相應(yīng)措施加以解決。
當風冷式離心熱油泵用來泵送液體中含大,中,小尺寸的物料的泥漿流時,將液體沿切向噴入筒形室,從而形成渦流,并且將一部分該液體沿切向從該室排除;將該泥漿軸向噴入該室,該渦流將大尺寸物料與其余該泥漿和液體分離;將該其余泥漿及液體沿軸向從該室排除,并將其噴入風冷式離心熱油泵的進口;利用從該風冷式離心熱油泵出來的物料作為形成該渦流的噴射液體,從而降低葉輪的磨損并提高效率。
當風冷式離心熱油泵用來泵送液體中含大尺寸至小尺寸物料的泥漿流時,降低葉輪的磨損和提高效率的方法,其特征是,它包括:a將液體切向噴入渦流室形成渦流,并且從該室沿切向排除一部分該液體;b將該泥漿軸向噴入該室,該渦流將大尺寸的該物料與其余留下來的該泥漿和液體分開;c將該留下來的該泥漿和液體沿軸向從該室排除,并將其噴入一風冷式離心熱油泵的進口;d利用從該風冷式離心熱油泵出來的物料作為形成該渦流的噴射液體;因此,該大尺寸的物料移向該渦流的外圓而被排出,結(jié)果,中、小、尺寸的物料和液體被噴入該風冷式離心熱油泵,因此,降低了該葉輪的磨損,并允許該泵高速運轉(zhuǎn),因而效率提高。(信息來至亞洲流體網(wǎng))
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